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後避震漏油的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉耀東寫的 汽車底盤實習:附MOSME行動學習一點通 和陳良銅的 實用環境控制與節能減碳都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自台科大 和前衛所出版 。

國立高雄科技大學 模具工程系 徐中華所指導 張正一的 研磨加工與環境變化對PU成型之齒輪幾何外型研究 (2020),提出後避震漏油關鍵因素是什麼,來自於聚氨酯、研磨加工、溫度、濕度。

而第二篇論文朝陽科技大學 工業工程與管理系 林均燁所指導 李浚瑋的 運用DMAIC與品管手法進行ERW鋼管真圓度品質改善之研究 (2017),提出因為有 ERW鋼管、真圓度、DMAIC、品管手法、品質改善的重點而找出了 後避震漏油的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了後避震漏油,大家也想知道這些:

汽車底盤實習:附MOSME行動學習一點通

為了解決後避震漏油的問題,作者劉耀東 這樣論述:

  1.本書主要介紹汽車底盤實習,共分八章,包括汽車底盤基礎實習、傳動系檢修、車軸總成檢修、煞車系檢修、懸吊系檢修、轉向系檢修、車輪檢修、底盤定期保養。   2.實習項目的相關知識,強調汽車底盤故障的分析與檢查;技能項目則以口語化、系統性說明操作步驟。   3.本書內容理採用「以圖為中心」之表現方法,配合圖示、圖說的說明,可使教學事半功倍。   4.本書為便於同學自我練習及準備丙級技術士技能檢定,在相關實習單元均有汽車修護丙級檢定相關題庫之練習。

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研磨加工與環境變化對PU成型之齒輪幾何外型研究

為了解決後避震漏油的問題,作者張正一 這樣論述:

目錄摘要 iiiABSTRACT v誌謝 vii目錄 viii圖目錄 xii表目錄 xv第一章 緒論 11.1 前言 11.2文獻回顧 41.3 研究動機 61.4研究目的 61.5論文架構 7第二章 基本原理&材料(Polyurethane)介紹 82.1 PU(Polyurethane)聚氨酯 82.1.1 PU的主要原料 82.1.2 PU的輔助原料 82.1.3 PU的分類 102.2 研磨加工 102.2.1 研磨加工基本原理 102.2.2 砂輪標記法則 112.3 砂輪研磨之加工參數 162.3.1 砂輪加工參數 162.3.2進給速

度 182.3.3 切削深度 18第三章 實驗設備與方法 193.1 實驗設備 193.1.1 傳統車床加工機 193.1.2烘箱 203.1.3 真空 離心機 213.1.4 三次元測量機 223.1.5 立式CNC銑床 253.1.6 CNC車床 263.1.7 硬度計 273.1.8 厚度規 273.2 實驗設計規劃 293.2.1 實驗材料之圖形建立 293.2.2 實驗材料之製備 303.2.3 砂輪條件選用 393.3 實驗流程設計 403.3.1第一階段實驗:同時設計以逆向工程實驗組與原廠對照組以不同時間點量測原廠樣本尺寸找出最佳之尺寸伸縮規則分

析 403.3.2第二階段實驗:套入第一階段實驗數據,以假設性配方進行研磨結果討論 413.3.3第三階段實驗:觀察研磨後產品穩定性與吸水性是否影響尺寸之延伸實驗 423.4 量測方法 433.4.1 觀察表面形貌 433.4.2 量測表面硬度 433.4.3 量測胚料之厚度 433.4.4 三次元測量機分析 43第四章 實驗結果討論 444.1 紀錄溫度與濕度原廠尺寸變化 444.1.1 原廠PU齒輪與廠內PU齒輪樣本尺寸伸縮比較 444.1.2 原廠136個樣本在不同溫溼度狀態下量測結果 524.1.3 原廠136個樣本產溫溼度尺寸關係圖 644. 1.4 原廠1

36個樣本產生尺寸變化規則 664.2研磨結果分析 674.2.1研磨厚度分析 674.2.2研磨後縮放尺寸比較 704.2.3研磨外徑比較 714.3產品研磨後穩定性 744.4吸水性分析 75第五章 結論 795.1結論 795.2未來展望與建議 81參考文獻 82作者簡歷 85圖目錄圖 2 1 國內砂輪廠方之標記法[33] 11圖 2 2 國內廠商KINIK砂輪廠方之標記法 12圖 2 3 國內廠商 CHUNG SIN砂輪廠方之標記法 12圖 3 1 威嚇傳統車床M660機型 20圖 3 2 Channel 真空烘箱機 20圖 3 3 CGT真空脫泡攪

拌機 22圖 3 4 三次元測量機(側拍圖) 24圖3 5 三次元測量機(正拍圖) 24圖 3 6 亞崴AF-1000立式銑床 25圖 3 7 麗偉LTC-20B車床 26圖 3 8 TECLOCK 橡膠硬度計 27圖 3 9 日本三豐 Mitutoyo 厚度計 28圖 3 10 三視圖 29圖 3 11 實際成品圖 30圖 3 12 模具分解圖 30圖 3 13 模具拆解圖 31圖 3 14 分料操作圖 31圖 3 15 放置料於離心杯示意圖 32圖 3 16 烘箱放置示意圖 32圖 3 17 人員操作示意圖 33圖 3 18 架橋劑示意圖 34圖 3 19

燒杯將秤好藥品溶解操作示意圖 34圖 3 20 加熱溶解後加入離心杯 35圖 3 21 放入離心機操作示意圖 35圖 3 22真空攪拌機設定示意圖 36圖 3 23 專用漏斗示意圖 36圖 3 24 手工灌注操作示意圖 37圖 3 25 烘箱放置示意圖 37圖 3 26 粗胚裝盤分類 38圖 3 27 硬度片從模具取下檢測硬度 38圖 3 28 第一階段實驗流程圖 40圖 3 29 第二階段實驗流程圖 41圖 3 30 第三階段實驗流程圖 42圖 4 1 由136個樣本中製作出尺寸變化曲線 65圖 4 2 產品厚度研磨檢查四點 68圖 4 3 產品厚度研磨檢查六點

68表目錄表1-1 各種工程塑膠投產年份[29] 1表1 2 2000~2010年聚氨酯產量與年均增加率[4] 3表 2 1 組織密度加工示意圖 15表 2 2 砂輪研磨不同材質建議周速度表[22] 17表 3 1 威嚇傳統車床加工機規格 19表 3 2 channel 真空烘箱機規格[31] 21表 3 3 CGT真空脫泡攪拌機規格 21表 3 4 建暐CWB-554機型規格[32] 23表 3 5 CNC銑削加工機規格 25表 3 6 CNC車削加工機規格 26表 3 7 Mitutoyo 厚度計規格 28表 4 1 8/3原廠樣本在溫度與濕度變化時尺寸變化狀

況 45表 4 2 8/3溫度與濕度降低時尺寸變化狀況 46表 4 3 8/6溫度與濕度升高時尺寸變化狀況 47表 4 4 8/6溫度與濕度降低時尺寸變化狀況 48表 4 5 8/8溫度與濕度升高時尺寸變化狀況 49表 4 6 8/8溫度降低與濕度升高時尺寸變化狀況 50表 4 7 8/9溫度與濕度升高時尺寸變化狀況 51表 4 8 由136個樣本中不同溫溼度量測結果 52表 4 9 由136個樣本中不同溫溼度量測結果歸類 66表 4 10 2019/10/14-10/16產品厚度研磨點檢表 69表 4 11 2019/10/16-10/19產品厚度研磨點檢表

69表 4 12 2019/10/20產品厚度研磨點檢表 70表 4 13 產品研磨後1h-3h內外徑變化 70表 4 14 2019/7/23-7/24產品研磨後外徑變化 71表4 15 2019/7/25-7/26產品研磨後外徑變化 72表4 16 2019/7/29-7/30產品研磨後外徑變化 72表 4 17 2019/7/31-8/5產品研磨後外徑變化 73表 4 18 2019/8/7-8/12產品研磨後外徑變化 73表 4 19 產品出貨前最後一次套入變化規則再次量測 74表 4 20 第二批產品出貨前最後一次套入規則量測 75表 4 21 吸水率實

驗-浸泡前後內外徑與重量 76表 4 22 吸水率實驗-浸泡前內外徑與重量 77表 4 23 吸水率實驗-浸泡後1HR內外徑與重量 77表 4 24 吸水率實驗-浸泡後13HR內外徑與重量 78表 4 25 吸水率實驗-浸泡後37HR內外徑與重量 78

實用環境控制與節能減碳

為了解決後避震漏油的問題,作者陳良銅 這樣論述:

別把積非成是的環境當成宿命,改變只是需要時間與觀念! 【改善環境傳教士】陳良銅 帶你正確認識台灣大環境   陳良銅以自身冷凍空調工程的專長技術與經驗,將過往經驗與改善方案撰寫成書,試圖將過往的錯誤認知扭轉回來。   內容列舉了對台灣常溫環境與冷氣工程的建議、生活環境與日常設備的實用妙招、面對台灣惡劣的公設環境的解答辦法以及家電設備的節能減碳設計。   本書將分成常識篇、居家生活篇、公共環境篇與節能減碳篇。四大篇章,作者在各篇章皆論述於業界的專業技術層面,例如:利用汙水系統之共同存水彎來避免浴室臭氣、加強熱水管保溫來避免水溫驟降、冷水採用批覆保溫管來避免結露滴水、停車場之排氣口錯開車道

入口來提高通風效果、避免熱島效應來提高冷氣機效率、正確配置冷氣室內機來提高冷氣能力與節能、利用儲冰水槽來避免冰水機起停頻繁……等等經驗常談與鮮為人知的專業知識。  

運用DMAIC與品管手法進行ERW鋼管真圓度品質改善之研究

為了解決後避震漏油的問題,作者李浚瑋 這樣論述:

鋼管乃是許多產業的關鍵結構零組件。許多鋼管的應用對於製程品質管制有嚴苛的要求。以碳鋼管鋼管製造為例,鋼帶板材需先通過未焊接成型的輥輪,在經過輥輪後形成的管件兩側對邊有一條縱向的直線細縫,成型後未焊接的管狀需通過高頻感應線圈加熱焊接,鋼管經高週波焊接冷卻後至整型段調整精度。本研究是以外銷汽車用電阻焊接製管作為研究對象,此管件主要用於汽車避震器外管,管件經裁切後直接車牙,因此管件真圓度非常重要,若管件未達真圓時,車牙加工無法維持正確之中心點,雖在裝配時不會發生滲油現象,但經一段時間因壓力管件內配製的橡皮圈受熱漲冷縮影響,該未達真圓處之間隙,將有可能造成日後漏油現象。本研究運用六標準差DMAIC步

驟與品管手法進行改善ERW鋼管真圓度製程品質,透過掌握關鍵變因、提升製程能力,建構個案公司ERW鋼管真圓度之品質改善最佳化製程模式。本研究最後找出ERW鋼管生產過程中控制真圓度最佳製程參數組合,並由生產品質量測數據顯示Cpk由原本的0.54~0.55提升至1.79~1.80,顯示其製程能力值有顯著之提升。且依個案公司2017年真圓度客訴件數及金額統計分析已降至為零,驗證本研究確實有助於ERW鋼管真圓度品質的提升及製程能力穩定度控制。